細紗千錠時斷頭體現(xiàn)了紡紗企業(yè)的三大基礎(chǔ)管理水平,直接影響紡部制成率、生產(chǎn)效率、運轉(zhuǎn)率及耗電量等成本指標。影響千錠時斷頭的主要因素是“三同心”問題。下文探討F1520型細紗機紡制C 14.5 tex紗線時,三同心偏移對細紗斷頭的影響,并提出有效措施降低細紗斷頭。
三同心斷頭的原因
由于三同心偏移造成的紗線斷頭稱為三同心斷頭。三同心概念中的“三心”是指細紗機的鋼領(lǐng)中心、錠子中心、導紗鉤中心,三同心就是要求上述三心在同一垂線上。在生產(chǎn)中,三同心狀態(tài)的紡紗氣圈圈形勻稱、大小穩(wěn)定,在鋼絲圈等工藝配置合適的情況下,紗線斷頭少而穩(wěn)定。
如果三心中的任何一心發(fā)生偏移,都會破壞三同心狀態(tài),使得三同心變成二同心或三不同心,進而出現(xiàn):
① 導紗鉤中心偏移直接影響紡紗氣圈的形狀和大小,嚴重偏移將導致氣圈擦碰管頭,造成紗線發(fā)毛甚至斷頭;
② 錠子中心偏移即錠桿上的管紗相對于鋼領(lǐng)中心發(fā)生偏移,嚴重偏移將造成管紗擦碰鋼領(lǐng)導致紗線發(fā)毛、斷頭;
③ 鋼領(lǐng)中心偏移會降低鋼絲圈在高速運行中的穩(wěn)定性而造成斷頭,嚴重偏移擦碰管紗,使紗線發(fā)毛、斷頭;
④ “三心”全部偏移,將造成紡紗氣圈形狀、大小異常,氣圈擦碰管頭,鋼領(lǐng)擦碰管紗,使紗線斷頭大量增加。
因此,要減少因“三同心”問題發(fā)生的斷頭,就要做好機臺所有鋼領(lǐng)、錠子、導紗鉤中心的同軸工作。
三同心對細紗斷頭的影響
通過公式可以看出,影響每月細紗千錠時斷頭大小的因素是當月測定的斷頭總數(shù)和當月實測錠數(shù),要降低想細紗千錠時斷頭,可增大當月實測錠數(shù)或減小當月測定的斷頭總數(shù)。實際生產(chǎn)中增加當月實測錠數(shù)必然會增加所測斷頭數(shù)量,因此,只能通過減小當月測定的斷頭總數(shù)的途徑來降低細紗千錠時斷頭。
降低細紗千錠時斷頭,就是要降低斷頭總數(shù),斷頭最多的品種、斷頭最多的機型、斷頭最多的機臺對斷頭總數(shù)的影響最大,要有效地降低細紗千錠時斷頭,就是要從斷頭最多的品種、機型、機臺入手。細紗機機型和每種機型的開機數(shù)量相對穩(wěn)
三同心斷頭測試與分析
測試條件:細紗機為F1520型,軸承鋼鋼領(lǐng)PG1/2-4254,紡制紗線為C 14.5 tex。
測試內(nèi)容:根據(jù)保全手別分段,測定不同分段的大、中、小紗三個紡紗位置的三同心狀態(tài)。
測試結(jié)果與分析:保全五手、六手所在的車尾段三同心問題最為突出,主要原因是:
① 車尾段鋼領(lǐng)板立柱垂直度較差,導致鋼領(lǐng)板在運行中相對于錠桿位置發(fā)生偏移,鋼領(lǐng)板位置的偏移直接導致鋼領(lǐng)板升降轉(zhuǎn)子過松或過緊;在保全過程中,全部F1520型細紗機車尾的鋼領(lǐng)板都有敲擊變形痕跡,這些痕跡表明,在機器運轉(zhuǎn)中由于鋼領(lǐng)板向車尾方向的位移導致斷頭增加,設(shè)備維修人員采取了敲擊的手段使鋼領(lǐng)板在水平方向產(chǎn)生一定程度的復位,使得三同心狀態(tài)改善以減少斷頭。
② 車尾段的鋼領(lǐng)板升降立柱傾斜和升降轉(zhuǎn)子過松、過緊造成鋼領(lǐng)板位置偏移,使保全五手和六手調(diào)整鋼領(lǐng)位置的難度加大,客觀上存在因為無法對中而放棄調(diào)整的可能,從而未達到三同心狀態(tài)。
測試還發(fā)現(xiàn),機臺兩端鋼領(lǐng)板的高低不一致問題十分嚴重,不僅兩端高度不一致,而且其中一端的鋼領(lǐng)板之間高度差異也很大;這種現(xiàn)象引起鋼領(lǐng)板在大紗、中紗、小紗三個位置時三同心狀態(tài)的數(shù)量減少,也造成了鋼領(lǐng)板升降轉(zhuǎn)子過松或過緊。
有效措施
針對以上問題,制定了鋼領(lǐng)板平校方法及標準;增加鋼領(lǐng)板升降立柱垂直度要求;加強對鋼領(lǐng)板兩端高低差異和對鋼領(lǐng)板升降立柱垂直度的檢查;及時更換破損的鋼領(lǐng)板升降轉(zhuǎn)子外套,并調(diào)整適宜的轉(zhuǎn)子松緊程度。圖1是改善措施后細紗斷頭的Pareto圖??梢钥闯?,三同心斷頭所占比例不大于1%,改善效果明顯。
總之,鋼領(lǐng)板的高低偏差和鋼領(lǐng)板升降立柱垂直度問題是影響三同心的重要因素,在日常的保全工作中應針對以上問題及時檢查并處理,做到有效提高三同心狀態(tài)的數(shù)量,降低細紗千錠時斷頭,以提高生產(chǎn)